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智能主令、變頻控制在單斗卷揚的應(yīng)用


一、概述
    卷揚上料小車是活性石灰豎窯及其它工業(yè)豎窯的主要生產(chǎn)設(shè)備之一。廣泛用于冶金、有色金屬行業(yè)等。卷揚上料小車在整個系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用,該設(shè)備能否正常運行直接影響爐況、產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。
    福建三鋼(集團)有限責(zé)任公司氣燒窯各采用一套單斗卷揚變頻設(shè)備,每套設(shè)備配備VT230S-022H變頻器,制動單元及制動電阻,利用智能主令靈活進行卷揚位移及速度控制。
二、主設(shè)備簡介
1.單斗卷揚
    主要由斜橋(全長約35m),上料小車、配重、卷揚、驅(qū)動裝置組成,是上料系統(tǒng)的核心設(shè)備。
2.智能主令控制器
    原有卷揚行程控制采用凸輪控制器來完成,控制精度低,調(diào)整極為繁瑣且常易發(fā)生上料小車墜入爐內(nèi)的重大設(shè)備事故。ZNLK系列智能主令控制器,具有運行可靠、響應(yīng)速度快、分辨率高、控制準(zhǔn)確、調(diào)整方便、狀態(tài)存儲等優(yōu)點。主要由主控單元(S7-200PLC,觸摸操作面板),現(xiàn)場變送單元(旋轉(zhuǎn)編碼器及傳動裝置),連接電纜組成。智能主令通過檢測卷筒轉(zhuǎn)動來得到準(zhǔn)確的位移量,系統(tǒng)通過檢測到不同的位移信號來發(fā)出指令去控制明電舍變頻器啟停,變速運行來完成整套設(shè)備的控制.
3.VT230S高性能交流調(diào)速器——新一體化交流驅(qū)動裝置
3.1、ACL交流進線電抗器
      如果供電變壓器的容量大于變頻器的容量的10倍應(yīng)安裝該裝置,以保護變頻器(與電源平衡).該裝置可以有效的改善功率因素(將達到大約0.9),并能抑制電流中的高次諧波. 
3.2、DCL直流電抗器
    該裝置可有效改善變頻器輸入端的功率因素(將達到大約0.9),并一如交流電抗器能與電源側(cè)的交流電抗器相平衡.
3.3、EMC濾波器
    該裝置可有效抑制變頻器產(chǎn)生的電磁干擾,這種電磁干擾是通過無線電頻帶中的電磁輻射耦合到電網(wǎng)中.該裝置可使用變頻器與周邊裝置相平衡.
3.4、DBU制動組件
     當(dāng)電機使用動態(tài)制動方式停車選用該單元.
3.5、一體化多模式驅(qū)動
● 無傳感器矢量控制
● 有傳感器高性能矢量控制
● PM驅(qū)動節(jié)能
● V/F變轉(zhuǎn)矩控制
● V/F恒轉(zhuǎn)矩控制
3.6、操作簡單
● 旋鈕
● 矢量控制自動調(diào)整
● 支持PC軟件驅(qū)動
3.7、友好的環(huán)境設(shè)計 
● 軟聲PWM
● 在IM驅(qū)動中具有PM驅(qū)動能力和節(jié)能功能
三、系統(tǒng)配置及工作原理
    每窯各配置一套單斗卷揚智能主令控制器、變頻器,每套VT230S-022H變頻器各配有制動單元及制動電阻。主回路配有電流繼電器。等短路,接地等保護。
1、單斗卷揚原理及工藝分析
工作原理:
    三鋼礦山石灰窯,料車軌道長35m,根據(jù)石灰豎窯生產(chǎn)工藝要求,啟動卷揚小車的上升按扭信號后,變頻器控制卷揚電機帶動載料小車按低速運行。運行上升約3.5m約6S后載料小車上升速度由低速變高速,到頂前約3.5m載料小車上升速度由高速變低速,載料小車到頂?shù)沽蠒r間約10S,到底后開始啟動振動給料機給料,料滿后開始第二個周期過程。整個上料周期根據(jù)爐況及產(chǎn)量而進行調(diào)整。載料小車的運行模式由智能主令控制器和PLC來控制, 運行速度由變頻器調(diào)節(jié)。
控制方案:
 ?。?) 系統(tǒng)采用單斗載料方式,其控制過程為:當(dāng)單斗下降到底部后,振動給料機將已稱好的原料混勻倒入單斗之中,稱量斗料門關(guān)閉后,PLC發(fā)出命令給小車,單斗開始上升,其運行遵循設(shè)定曲線按慢-快-慢實現(xiàn)礦車的上升、下降。變速點由主令控制器控制,靠控制變頻器按多步速度運行來完成。所以,主令控制器在控制單斗上升、下降過程中需要6個關(guān)鍵控制點,即上加速、上減速、上到位、下加速、下減速、下到位。
 ?。?) 為了確保載料小車在生產(chǎn)過程中準(zhǔn)確無誤地運行,在 PLC中我們必須設(shè)置以下幾個條件變量:
  小車上升信號、小車停止信號 、小車機械部分無故障信號、卷揚電機沒有上過卷、鋼絲繩松開關(guān)未動作、手動事故開關(guān)未動作、變頻器無故障、小車到底等待信號。
  當(dāng)卷揚工作時,操作盤上設(shè)有自動上料按鈕,如果PLC接受到條件參數(shù)都滿足,且自動上料按鈕按下,小車才能延時上升,在整個運行過程中,PLC不斷接收信號并在畫面上顯現(xiàn)小車位移量。
  (3) 變頻控制系統(tǒng),通過設(shè)定啟動頻率,第一運行速度、第二運行速度等多點速度(具體何時變速由智能主令控制器發(fā)出)。逆變器運行的條件是接到上升、下降命令,此命令由PLC根據(jù)運行約束條件輸出上升、下降點來控制。
    上述兩個條件具備后,逆變器就輸出可變頻率的電源,電機隨之平滑、無級調(diào)速運轉(zhuǎn),如果運行中出現(xiàn)欠壓、過載、過流等運行約束條件出現(xiàn)。綜合報警就會動作,切斷控制回路,同時在逆變器面板上的數(shù)字監(jiān)視器顯示相應(yīng)的故障信號。為了保證載料小車上料周期,提高產(chǎn)量,減少小車故障。載料小車在上升或下降過程中,運行狀態(tài)分成三個階段:加速段、恒速段、減速段。其中4個變速點(上升、下降各2個)是通過智能主令控制器發(fā)出信號給變頻器,來實現(xiàn)低速—高速—低速的變換。 

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