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基于開物2000的調(diào)漿配料系統(tǒng)設計與實現(xiàn)


摘要
  以某企業(yè)的調(diào)漿配料生產(chǎn)流程為基礎(chǔ),介紹了基于開物2000 開發(fā)的離散數(shù)字控制系統(tǒng)的設計原理及其實現(xiàn)過程。該系統(tǒng)硬件搭配合理,程序設計模塊化,控制精度高,可靠性良好。
  關(guān)鍵詞:離散數(shù)字控制,調(diào)漿配料系統(tǒng),開物2000
  介紹在controx(開物)2000的平臺上開發(fā)設計性能優(yōu)越的數(shù)字控制系統(tǒng),以實現(xiàn)對某企業(yè)的調(diào)漿配料生產(chǎn)過程控制。系統(tǒng)設計思路明確、方法獨到,而且具有控制精度高、適應性強、可靠性良好等特點,很好地實現(xiàn)了廠家的控制要求。
  1 控制系統(tǒng)設計原理
  1.1 系統(tǒng)控制過程及要求
  企業(yè)的主要生產(chǎn)工藝流程為:將鐵紅廠細磨后的鐵紅漿料用輸料輸入濃縮機;在濃縮機中進行脫水處理后再儲備下來;再采用自動化檢測控制技術(shù)將高濃縮溶液(濃度值高于60%)通過輸料輸入到混合調(diào)制攪拌桶中;在攪拌桶中加水攪拌混合,進行調(diào)漿處理(調(diào)漿濃度50%, 精度要求5%),調(diào)漿后的溶液總量要達到預定值;最后控制輸料將調(diào)漿后的溶液按照預定量輸出到標定池中,再進行后繼處理。
  系統(tǒng)的控制要求是:根據(jù)工藝要求,自動調(diào)控被控參數(shù),啟停各類設備;自動存儲歷史數(shù)據(jù)和打印報表;實時顯示主要運行參數(shù)和曲線;攪拌桶中調(diào)漿濃度為50%, 精度為5%;每天出礦量達到T噸,精度為0.3%。
  1.2 系統(tǒng)的設計方案
  分析系統(tǒng)控制要求,難點主要在于調(diào)漿過程和出漿過程的精度控制。調(diào)漿過程的濃度精度要求為5%,由于濃度計、密度計等儀器的精度基本在1%-5%之間,所以通過這些儀器可以實現(xiàn)控制精度要求。而出漿過程中精度要求為0.3%,所以出漿過程控制要通過精度更高的儀器來實現(xiàn),如壓力計(精度最低達0.05%)。
  根據(jù)生產(chǎn)的控制要求,分析系統(tǒng)控制的難點,將系統(tǒng)的控制過程分成漿料濃縮控制過程、攪拌調(diào)漿控制過程、出料控制過程三大部分。
  1) 漿料濃縮控制過程負責控制啟停濃縮機,對鐵紅廠出來的細磨鐵紅漿料進行濃縮;并根據(jù)濃度計抽樣值控制濃縮機出漿開關(guān),以確保從濃縮機出去的溶液是高濃度溶液。此控制過程的控制點只有兩個:濃縮機的啟停電機和出漿閥門,控制過程相對簡單。
  2) 攪拌調(diào)漿控制過程主要控制加水。由于企業(yè)對調(diào)漿濃度的精度要求并不高,所以加水量是以攪拌桶進漿開始10min 內(nèi)溶液的平均濃度為依據(jù)計算出來的。
  攪拌調(diào)漿控制完成之后,攪拌桶內(nèi)的礦漿溶液濃度在50%左右,桶內(nèi)溶液高度達到預定的液位計高度。
  3) 出料控制過程是最為關(guān)鍵的一步,控制的原理如下:
  首先, 通過加油機向攪拌桶中灌入自來水, 每次灌入2000L, 通過對壓力計抽樣標定對應的水壓P2,分別得到2000L、4000L、6000L、…、100000L等50個水壓值,并存入系統(tǒng)中。10萬升水溶液高度對應的位置就是液位計的位置。
  其次,調(diào)漿完成后、出漿之前對溶液進行充分攪拌,攪拌時間為預定值。攪拌均勻后,從壓力計抽取溶液在液位計高度對應的壓力值P1。
  最后,系統(tǒng)啟動出漿開關(guān),并不斷循環(huán)抽樣檢測壓力計,抽樣間隔為1s。當抽樣值達到計算出的剩余礦漿壓力值時停止出漿,同時關(guān)閉各類設備,系統(tǒng)控制過程結(jié)束。
  上述方案有如下的優(yōu)點:充分利用了壓力計的高精度性能,確保系統(tǒng)的控制精度要求;各個模塊獨立,互不干擾,便于操作和維護;避開使用價格昂貴的密度計等儀器,通過使用壓力計等儀器降低了系統(tǒng)的費用。
  2 控制系統(tǒng)設計實現(xiàn)
  2.1 控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)
  系統(tǒng)中各個物理參數(shù)的測量選用相應的傳感器來檢測,濃度計選用蘭州同位素儀表廠的HT-2310, 精度為1% ;流量計選用西安儀表廠的W3000-0401211-100,精度為2% ;壓力計同樣選用西安儀表廠的315/AGS5S22M, 精度為0.2% ;攪拌轉(zhuǎn)速以及送漿速度、出漿速度的控制選用艾默生的TD1000系列變頻器;數(shù)據(jù)采集卡選用研祥的PCL-812PG,通過它實現(xiàn)控制數(shù)據(jù)的A/D、DI 轉(zhuǎn)換;考慮到PCL-812PG的輸入、輸出信號要求為0-5V電壓或4-20ma 電流,而這些信號不滿足傳感器輸出、驅(qū)動開關(guān)設備的要求,這就需要通過PCLD-880和PCLD-885做中轉(zhuǎn),對信號進行整流。系統(tǒng)上位機選用研祥生產(chǎn)的IPC-810/PV工控機。
  2.2 控制系統(tǒng)軟件構(gòu)架及各部分功能
  系統(tǒng)軟件的軟件構(gòu)架如圖2 所示。為開發(fā)生動方便的操作界面,在上位機中采用了國產(chǎn)組態(tài)軟件,Controx2000 進行控制界面的設計。ControX2000是基于Windows98/2000/NT操作系統(tǒng)的軟件包,它內(nèi)部采用Client/Sever體系結(jié)構(gòu), 對眾多的現(xiàn)場控制器和其他現(xiàn)場智能部件能進行實時控制和監(jiān)視,操作時具有高性能和高可靠性,以及隨時對各種突發(fā)事件做出反應,不丟失任何數(shù)據(jù)和報警信息。
  此外,Controx2000與數(shù)據(jù)采集卡之間的通信無需編制通訊程序, Controx2000將現(xiàn)場的硬件設備采集來的數(shù)據(jù)通過組態(tài)軟件的設備驅(qū)動程序傳送到組態(tài)軟件中。在ControX2000中只需配置這些硬件的驅(qū)動程序, 比如對數(shù)據(jù)采集卡PCL-812PG, Controx2000就要配置該硬件相應的驅(qū)動程序。而在控制系統(tǒng)中,就可以通過設置不同地址的標簽量來與數(shù)據(jù)采集卡的通道相對應,通過標簽值的變化反應、控制數(shù)據(jù)采集卡通道的輸入和輸出。
  系統(tǒng)各個功能模塊相互獨立,互不影響,一定程度上保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。其中參數(shù)顯示模塊和報表打印模塊有良好的人機交互性能,方便用戶實時有效地控制管理生產(chǎn)現(xiàn)場。
  2.3 控制系統(tǒng)的主程序框圖
  按照系統(tǒng)的控制結(jié)構(gòu)圖,系統(tǒng)程序控制分成三個控制階段:濃縮進料過程、加水調(diào)漿過程和出料控制過程。
  濃縮進料控制過程:人工啟動濃縮機進料開關(guān),啟動濃縮機攪拌電機開關(guān),系統(tǒng)開始濃縮機進料過程。當濃縮機灌滿后,停止進料開關(guān)和攪拌電機開關(guān);根據(jù)生產(chǎn)需要,啟動濃縮機出漿開關(guān)、出漿軟管,在出漿的過程中,數(shù)據(jù)采集卡實時檢測濃度計的抽樣值,系統(tǒng)根據(jù)采樣值判定出漿溶液是否為濃度大于60%的高濃度溶液。如果判定為否,關(guān)閉出漿開關(guān)和軟管。
  加水調(diào)漿控制過程:在啟動濃縮機出漿開關(guān)的同時,系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)采集卡對濃度計進行約為10min 的抽樣, 抽樣間隔為1S;系統(tǒng)根據(jù)采樣數(shù)據(jù)計算出加水量后,自動啟動加水開關(guān),并通過數(shù)據(jù)采集卡對流量計抽樣計算加水量。當加水量滿足時,系統(tǒng)自動停止加水開關(guān)。在加水過程進行時,進漿過程繼續(xù)進行,直到礦漿溶液高度達到液位計高度時,系統(tǒng)根據(jù)傳感器信號停止進漿。
  出料控制過程:進漿過程結(jié)束后,系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)需要啟動攪拌電機,攪拌礦漿30min(可以設定),攪拌完成后計算出礦漿濃度等參數(shù);當用戶輸入班產(chǎn)體積H每日產(chǎn)量I時,系統(tǒng)計算剩余礦漿壓力,同時啟動出料開關(guān)和軟管,開始出料過程;出料中,系統(tǒng)實時檢測壓力計抽樣值,當抽樣值達到計算值預定精度范圍時,停止出料開關(guān)和軟管,出料過程結(jié)束。
  3 系統(tǒng)運行結(jié)果及其分析
  系統(tǒng)運行時各個功能模塊界面可以相互轉(zhuǎn)換,顯示的是系統(tǒng)控制出漿過程時的界面。可看出,系統(tǒng)很好地反應了現(xiàn)場設備狀態(tài),實時顯示了系統(tǒng)控制參數(shù)值及其曲線,對設定的參數(shù)值進行報警,很好的完成了生產(chǎn)設計的要求。
  系統(tǒng)總體運行結(jié)果良好,很好地滿足了控制要求,達到了最初的設計目的。為保證系統(tǒng)的良好運行,在系統(tǒng)中除了對各控制量自動控制外,還設置了人工手動控制。在手動控制過程中,軟件系統(tǒng)只負責監(jiān)測。

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