可編程序控制器在陶瓷生產(chǎn)過程控制中的應(yīng)用
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由于本控制系統(tǒng)均屬開關(guān)量控制,并根據(jù)輸入輸出點數(shù)的要求,我們選用了一套PPC31系統(tǒng)。系統(tǒng)配置如下圖所示:
三、?;瘔Φ卮u棍道窯動力系統(tǒng)控制要求的實現(xiàn)
該生產(chǎn)設(shè)備的動力系統(tǒng)主要有主傳動電機和抽煙,助燃,抽熱和急冷四臺風(fēng)機的拖動電動機。四臺風(fēng)機各有主,備兩套電機,以保證某臺電機出現(xiàn)故障時,備用的一臺及時投入。主傳動系統(tǒng)要求穩(wěn)定運行并具有良好的調(diào)速性能,在這里我們采用一臺變頻調(diào)速器進行主傳動電機調(diào)速,由可編程序控制器PLC 提供主傳動離合器聯(lián)鎖信號及正反轉(zhuǎn)控制,運行指示及失電,超載報警等信號。
四臺風(fēng)機的風(fēng)量控制對該生產(chǎn)過程的控制具有至關(guān)重要的作用,下面重點介紹一下四臺風(fēng)機電動機的PLC 控制方案。
這四臺風(fēng)機均選用正常工作時為Δ接法的Y 系列電動機拖動,電機容量分別為22KW 和18.5KW。在投入及工作時四臺電機具有聯(lián)鎖要求,如第一臺電機起動后第三臺電機才能起動;第一臺電機停機,第二臺也須停機等。為減小起動時啟動大電流的影響,每臺電機均要求進行Y-Δ 換接啟動。
四、煤氣安全閥控制及信號指示系統(tǒng)
該部分是由PLC 檢測電機運行及各種壓力,設(shè)備狀態(tài)信息,發(fā)出各種指示或報警信號,提醒值班人員作各種相應(yīng)處理。如當抽煙風(fēng)機,助燃風(fēng)機停轉(zhuǎn),煤氣壓力過高,過低,窯爐溫度過熱,上述任一非正常情況出現(xiàn)時,應(yīng)立即切斷煤氣供應(yīng),關(guān)閉煤氣總閥。上述控制要求的實現(xiàn),是通過PLC 檢測各壓力信號及電機工作狀態(tài)信號,經(jīng)內(nèi)部程序邏輯處理,由輸出控制信號點燃各工作指示燈或報警燈,或控制煤氣總閥使之打開或關(guān)閉。
五、結(jié)束語
由TCS PPC31 PLC 控制的?;瘔Φ卮u輾道窯動力系統(tǒng),經(jīng)投入運行一年多來,工作穩(wěn)定,操作簡便,可靠性高,控制方便靈活。利用德維森公司的PPC31 系列PLC 進行生產(chǎn)過程控制是一種行之有效的方法,值得進一部推廣.