PLC在電廠化學(xué)水處理中的應(yīng)用
sp;一級(jí)除鹽設(shè)備的投運(yùn)和再生由PLC實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,也可通過(guò)鍵盤和鼠標(biāo)在控制室內(nèi)的操作站上進(jìn)行遠(yuǎn)方操作。一級(jí)除鹽設(shè)備的出水導(dǎo)電率超過(guò)規(guī)定值或周期制水量達(dá)規(guī)定值時(shí),自動(dòng)解列并報(bào)警,然后自動(dòng)投入再生程序?;旌想x子交換器的投運(yùn)和再生由PLC實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,或者通過(guò)鍵盤和鼠標(biāo)進(jìn)行遠(yuǎn)方操作。當(dāng)混合離子交換器出水導(dǎo) 電率和二氧化硅超過(guò)規(guī)定值,或周期制水量達(dá)規(guī)定值時(shí),自動(dòng)解列并報(bào)警,然后自動(dòng)投入再生程序。高效過(guò)濾器和活性碳過(guò)濾器由PLC實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,也可采用鍵盤和鼠標(biāo)在控制室內(nèi)的操作站上進(jìn)行遠(yuǎn)方操作。當(dāng)其進(jìn)出口壓差超過(guò)規(guī)定值,或周期制水量達(dá)規(guī)定值時(shí),自動(dòng)解列并報(bào)警,然后自動(dòng)投入反洗程序。以上操作以前都由操作人員執(zhí)行,執(zhí)行新系統(tǒng)后上述操作都可以不需要操作人員干預(yù)。 中間水箱水位由PLC實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制(通過(guò)調(diào)節(jié)陽(yáng)床入口調(diào)節(jié)閥),使一級(jí)除鹽系統(tǒng)投運(yùn)時(shí)中間水箱水位穩(wěn)定在正常位置。中間水泵啟停與中間水位聯(lián)鎖,低液位啟泵、高液位停泵,保證中間水泵的安全使用。 閥門、泵等的控制狀態(tài)顯示,自動(dòng)/手動(dòng)/就地操作和選擇聯(lián)鎖。系統(tǒng)所有流量、壓力可在操作界面上實(shí)時(shí)監(jiān)視,原水流量、陰床出口流量、混床出口流量顯示積算并作歷史紀(jì)錄,可分別查看一級(jí)除鹽、混床再生制水量。 系統(tǒng)控制每列除鹽裝置的投運(yùn)、停止和再生程序、自動(dòng)加酸加堿程序、自動(dòng)/半自動(dòng)啟動(dòng)另一列除鹽裝置程序等。對(duì)于順控設(shè)置必要的分步操作、成組操作或單獨(dú)操作等,并有跳步、中斷或旁路等操作功能。系統(tǒng)投運(yùn)以及活性炭清洗、一級(jí)除鹽再生和混床再生可由系統(tǒng)自動(dòng)完成或操作員步延、步進(jìn)手動(dòng)干預(yù),在操作站界面上顯示各步驟設(shè)定時(shí)間和剩余時(shí)間以及步進(jìn)、步延指示等。 五、結(jié)束語(yǔ) 集團(tuán)公司電廠化學(xué)水處理系統(tǒng)全部改造完成后于2006年7月正式投運(yùn),經(jīng)過(guò)改造后自動(dòng)化控制水平明顯提高,制水量由原先的平均每小時(shí)120m3提升到平均每小時(shí)140—160m3,完全保證了6臺(tái)發(fā)電機(jī)組的用水需要。由于控制水平的提高,制水過(guò)程中產(chǎn)生的廢水量明顯減少,起到了一定環(huán)保節(jié)能效果。系統(tǒng)高度的可靠性和直觀簡(jiǎn)易的操作性使得控制中心值班室由原來(lái)的2人值班該為1人值班,大大節(jié)約了人力成本。 參考文獻(xiàn): 1、陽(yáng)憲惠《現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)及應(yīng)用》,清華大學(xué)出版社; 2、鄔寬明《現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)應(yīng)用選編》,北京航空航天大學(xué)出版社; |