泓格I-8000在鍋爐智能控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
王 波 摘要:為了提高上海柴油機(jī)股份有限公司生產(chǎn)保障中心20t/h鍋爐(以下簡稱上柴鍋爐)系統(tǒng)的智能控制和管理水平,保證蒸汽高產(chǎn)量、高效率生產(chǎn),合理控制燃燒,提高鍋爐的熱效率,采用泓格公司的I-87K以及I-8000 ICPDAS模塊對(duì)鍋爐采用智能控制技術(shù),進(jìn)行了設(shè)備改造,智能控制系統(tǒng)的功能以及可靠性、安全性都達(dá)到了用戶的要求,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都達(dá)到或超過預(yù)期的目標(biāo)。 關(guān)鍵詞:I-87K I-8000 1 系統(tǒng)開發(fā)的必要性 上海柴油機(jī)股份有限公司生產(chǎn)保障中心20t/h鍋爐的原控制系統(tǒng)因各種客觀原因,系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)自控系統(tǒng)故障而采用手操運(yùn)行。為了進(jìn)一步提高工作狀態(tài)參數(shù)的實(shí)時(shí)綜合監(jiān)控和智能控制水平以及加強(qiáng)鍋爐技術(shù)的管理水平,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備可能存在的隱患或發(fā)生的故障,提高鍋爐的系統(tǒng)的安全性,必須實(shí)施鍋爐控制系統(tǒng)的智能控制和管理。同時(shí),在上柴鍋爐的控制系統(tǒng)中包括汽包液位控制,爐膛負(fù)壓控制,蒸汽壓力控制(包括爐排和送風(fēng)),除氧系統(tǒng)中的蒸汽壓力和液位的控制。但傳統(tǒng)的自動(dòng)控制不能滿足客戶的要求,加之鍋爐控制系統(tǒng)的復(fù)雜和安全性要求,急需對(duì)現(xiàn)有的設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行改造。為此,我們利用了泓格I-87K以及I-8000 ICPDAS模塊對(duì)上柴廠的兩臺(tái)供熱鍋爐采用了智能控制方式,其應(yīng)用效果十分明顯。 2 工作原理 2.1 常規(guī)控制的弊端和智能控制的必要性 作為鍋爐控制設(shè)備和控制系統(tǒng),其首要保證的是安全性,其安全因素包括鍋爐的蒸汽壓力,鍋爐內(nèi)的液位,以及燃燒系統(tǒng)的引風(fēng)和送風(fēng)的控制。上柴鍋爐的蒸汽主要用于生產(chǎn)、供熱、后勤服務(wù)等。尤其在生產(chǎn)上,廠內(nèi)的蒸汽壓縮機(jī)以及一些數(shù)控機(jī)床對(duì)蒸汽的壓力要求比較的高,蒸汽壓力的過高會(huì)增加對(duì)機(jī)器設(shè)備損傷,蒸汽壓力的過低又不能正常啟動(dòng)設(shè)備,都對(duì)生產(chǎn)和生產(chǎn)設(shè)備造成很大的負(fù)面影響。而一些后勤服務(wù)主要是對(duì)蒸汽流量的要求,蒸汽流量不夠?qū)?huì)使后勤服務(wù)的質(zhì)量跟不上。所以基于上柴鍋爐的特性,同時(shí)要保證蒸汽流量和蒸汽壓力,而在鍋爐系統(tǒng)中,蒸汽壓力和蒸汽流量之間是相互聯(lián)系的,當(dāng)蒸汽流量發(fā)生變化時(shí),勢(shì)必蒸汽壓力會(huì)產(chǎn)生變化。常規(guī)控制中,系統(tǒng)只是將各個(gè)回路作為單回路來控制,各個(gè)回路之間是相對(duì)獨(dú)立的,不能同時(shí)保證蒸汽壓力和蒸汽流量的穩(wěn)定,這樣不僅會(huì)損傷廠內(nèi)重要生產(chǎn)設(shè)備,還不能夠很好的保證供熱和后勤服務(wù),這對(duì)企業(yè)帶來了較大的經(jīng)濟(jì)損失。在全國鍋爐行業(yè)中,對(duì)鍋爐的最基本、最重要的要求是安全性。常規(guī)控制中,只是列出一些重要參數(shù)的報(bào)警顯示,并沒有在系統(tǒng)軟件方面對(duì)報(bào)警點(diǎn)做相應(yīng)的處理,這給鍋爐的安全性帶來了安全方面的隱患。所以,對(duì)鍋爐的智能改造是很有必要的。 假如采用智能控制系統(tǒng),效果則會(huì)完全不一樣。在智能控制系統(tǒng)中,采用模糊控制技術(shù),將鍋爐系統(tǒng)的各個(gè)回路都聯(lián)系在一起,只要其中一個(gè)參數(shù)發(fā)生了變化,其他的參數(shù)會(huì)提前作出相應(yīng)的變化。在鍋爐的系統(tǒng)中,首先發(fā)生變化的是蒸汽流量的變化,而蒸汽流量的變化會(huì)使蒸汽壓力發(fā)生變化,蒸汽壓力的變化同時(shí)會(huì)對(duì)汽包液位、爐膛負(fù)壓產(chǎn)生一定的影響。當(dāng)系統(tǒng)檢測到蒸汽流量發(fā)生變化時(shí),會(huì)在第一時(shí)間內(nèi)作出一系列的參數(shù)的調(diào)整,以保證蒸汽流量變化后蒸汽壓力、爐膛負(fù)壓及其他參數(shù)的穩(wěn)定。而在智能控制系統(tǒng)中,對(duì)安全方面也作出了比較全面的技術(shù)處理,對(duì)一些非重要參數(shù)做聲光報(bào)警并記錄,而對(duì)一些重要參數(shù),如蒸汽壓力的過高、汽包液位的過高、汽包液位的過低、爐膛負(fù)壓的過高等,系統(tǒng)會(huì)依據(jù)參數(shù)的類型,作出相應(yīng)的處理,當(dāng)涉及到安全方面,如蒸汽壓力過高、汽包液位過高、汽包液位過低,系統(tǒng)會(huì)停爐并伴有聲光報(bào)警,當(dāng)系統(tǒng)的安全參數(shù)解除時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)的切除停爐設(shè)定,并自動(dòng)切到智能控制。智能控制系統(tǒng)會(huì)合理的控制燃燒回路,為燃料配置合理的空氣量,以保證燃料的充分燃燒,提高鍋爐的熱效率和環(huán)保。目前,經(jīng)有關(guān)專業(yè)部門的鑒定,鍋爐的灰渣含碳量均低于14%,含氧量在8%左右,具有相當(dāng)?shù)乃健?BR> 2.2 系統(tǒng)架構(gòu) 根據(jù)上述分析的智能控制技術(shù),控制系統(tǒng)必須有穩(wěn)定的控制器和相應(yīng)穩(wěn)定性和精度高的控制模塊,由于鍋爐系統(tǒng)的安全性要求高,不準(zhǔn)許發(fā)生任何意外情況,而這就對(duì)現(xiàn)場各信號(hào)的采集精度及模塊的穩(wěn)定性有相當(dāng)?shù)囊?。采用普通的信?hào)采集模塊顯然時(shí)不行的,而國外知名模塊的價(jià)格也相當(dāng)昂貴,而泓格的I-8000系列的模塊具有國外同類知名模塊的功能,而且價(jià)格比較的適中,同時(shí)他的體積比較小,便于現(xiàn)場的安裝,滿足設(shè)計(jì)要求。為此,我們選用了相應(yīng)功能的模塊來完成采集和控制任務(wù)。在模擬量采集方面,我們選用了I-87018模塊,它是8路差動(dòng)輸入模塊,可高精度的采集現(xiàn)場過來的電壓或電流信號(hào);在熱電歐信號(hào)方面,我們采用了I-87013模塊,它可同時(shí)采集4路毫伏信號(hào);在控制輸出方面,我們采用4路電壓或電流輸出的I-87024,實(shí)時(shí)的將控制信號(hào)傳送給執(zhí)行機(jī)構(gòu);在數(shù)字量采入方面,我們采用I-87053,它具有16路的開關(guān)量采 |